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滚子链条不锈钢生产成本大幅降低

   据了解,酒钢不锈钢厂工业电炉投产之初,由于受集团公司电网限制,不锈钢电炉变压器选型较小,设计冶炼用料为50%的铁水加50%的废钢、合金等固体料。然而进入2010年,集团公司铁水供应日益紧张,不锈钢市场竞争日趋激烈,不锈钢厂面临较大成本压力。
  通过改善炉料结构,优化料篮布料、配料方案以及供电曲线,并利用炉门氧枪在炉内造泡沫渣实现埋弧等措施,解决了电炉变压器容量小导致冶炼周期延长的问题,电弧热效率有效提高,冶炼周期从攻关初期的100多分钟降至目前的70分钟以内。
  同时,滚子链条使用量也由兑铁水模式下的每炉10吨左右提高到全冷料条件下的70吨以上,从而降低了纯镍的使用量,不锈钢生产成本大幅降低,有效地增强了酒钢不锈钢产品的市场竞争力。